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煤机防堵装置自动控制设计

这篇论文主要介绍的是煤机防堵装置自动控制设计的内容,通过对煤机的内容做出详细的阐述与介绍,特推荐这篇优秀的文章供大家参考。 关键词:煤机;自动 1给煤机防堵装置的控制

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煤机防堵装置自动控制设计

发布时间:2022-10-05 10:02 热度:

煤机防堵装置自动控制设计

  这篇论文主要介绍的是煤机防堵装置自动控制设计的内容,通过对煤机的内容做出详细的阐述与介绍,特推荐这篇优秀的文章供大家参考。

  关键词:煤机;自动

  1给煤机防堵装置的控制要求

  给煤机防堵装置运行流程:插板门打开,给煤机运行,供油泵自动根据设定运行周期开始计时。时间到后,供油泵加油一次,一次运行20s。20s后,逻辑自动重新计时(也可手动操作)。旋转煤斗运行有两种模式:手动和自动控制。手动控制时,先设置系统行程时间和旋转次数,手动起动后,旋转煤斗运行到左限位或到设定系统行程时间后开始反向运行。同样,到达右限位或到设定行程时间再反向运行,来回算旋转一次。旋转到设定的次数后,系统停止。自动控制时,系统检测到断煤信号后旋转煤斗自动起动,之后的运行过程和手动控制的一样。旋转煤斗正转到位和反转到位的两个限位信号不能同时到,否则不允许起动。因为这样会导致齿轮卡死。

  1.1插板门控制要求

  给煤机运行前开启,给煤机运行中禁止关闭。

  1.2供油泵控制要求

  旋转煤斗设备具有自动润滑功能,通过供油泵加油润滑。给煤机运行起动时开始计时,间隔6h自动加油润滑一次,每次加油时间为20s。

  1.3旋转煤斗控制要求

  旋转煤斗起动的允许条件:给煤机运行与插板门开到位。当正反转限位都到位时发出故障警示,禁止起动。(1)在DCS中手动起动旋转煤斗。手动按钮投入后,设定旋转煤斗的旋转次数,点击起动按钮,DCS将自动检测旋转煤斗的限位信号。当限位信号在反转限位时,旋转煤斗起动进行正转(反之进行反转)。检测到正转(反转)侧限位信号或达到设定转动周期时,主机停止5s再进行反向运行。为保证电机正常运行,每次的停靠位置应在反转位,方便下次起动时电机先正转。电机每次起动回到反转位时,增加一次旋转次数。如此反复转到设定次数时,自动停止运行。按下停止按钮,可立即停止运行。(2)在DCS中自动起动旋转煤斗。自动按钮投入时,DCS连续检测到给煤机断煤信号2s后,系统将自动检测旋转煤斗的限位信号。依据限位信号决定旋转煤斗要进行的转动方向。检测到侧限位信号或达到设定转动周期时,主机停止5s再进行反向运行。断煤信号解除后,反转信号到位2次,自动停止运行。手动按下停止按钮,可停止运行。

  2自动控制逻辑设计

  2.1插板门与供油泵的自动控制逻辑

  插板门与供油泵的自动控制逻辑如图1所示。插板门采用短指令,DEVICE操作块发出3s长指令,反馈到达后,操作完成。供油泵的开关量信号仅有一个单指令,即信号为1时,电机起动,信号为0时,电机停止,且无反馈信号。DEVICE操作块仅发出定长的脉冲指令,因此使用了RS触发器保持信号和使用指令信号当作反馈信号,保证DE-VICE操作块正常使用。供油泵的时间设定到达后,触发连锁。

  2.2旋转煤斗的自动控制逻辑

  旋转煤斗的自动控制逻辑采用了程控设计思想,不论是手动控制还是自动控制都由DE-VICE操作块发出指令。指令经过STEP块(块号为1)做正反转,正反转限位信号经过布尔量转换至STEP块(块号为1)的按步禁止位引脚,自动控制转动方向。旋转煤斗的自动控制逻辑如图2所示。STEP块(块号为1)的引脚8和9分别送至第一步正转的STEP块(块号为13)和第一步反转的STEP块(块号为14),作为起动信号。正转STEP块(块号为13)和反转STEP块(块号为14)的反馈信号有两种,触碰到限位开关或行程时间到,先到的就认为此步序完成。长指令反馈到后信号消失。同样,正转和反转指令为1时,电机起动,为0时,电机停止。程控STEP块的结束信号END送至CNT计数块,计数达到设置值时停止程控STEP起动。断煤信号来时,计数块CNT暂停计数,系统一直运行,直到断煤信号消失后开始计数,以避免系统自动运行计数出现偏差。设定运行次数为奇数,即步序走到一半而计数CNT块到达设置数时,正转STEP块(块号为13)和反转STEP块(块号为14)需要跳步序。原因是旋转电机第一次转动后需要等待5s再起动。当正反转限位都到位时,发出故障警示,暂停运行。

  3画面设计

  每个设备都有一个独立操作的对话框,设备操作对话框画面如图3所示。

  4改造效果

  (1)运行人员可以直观地在DCS上监视和控制设备,方便检修人员维护和检修设备。(2)给煤机防堵装置的自动运行,减少了操作人员的工作强度,保证了锅炉稳定燃烧,燃油消耗减少了,机组可以安全稳定地运行。改造后,锅炉燃烧稳定。控制系统维护方便,控制稳定。

  作者:孟科技 王勇 李飞



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