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不正常井的诊断与处理的技术研究

摘要:不正常井是影响油井正常生产时率的常见故障,是评价产油量的一项重要考核指标,为降低不正常井影响产油率,把不正常井影响产油率指标控制在1.0%以下.

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不正常井的诊断与处理的技术研究

发布时间:2022-10-05 10:06 热度:

不正常井的诊断与处理的技术研究

  摘要:不正常井是影响油井正常生产时率的常见故障,是评价产油量的一项重要考核指标,为降低不正常井影响产油率,把不正常井影响产油率指标控制在1.0%以下,不正常井处理手段的好坏,方法是否正确,处理及时率及现场执行到位情况,直接影响到原油产量、作业成本、油井免修期等指标。

  主题词:不正常 诊断 处理 技术研究

  目前采油员工对不正常井怎么发现、诊断、处理还不是很清楚,原有的不正常井处理模板已经不适应目前管理模式,因此我们有必要进行立项研究,力争达到每名员工都能掌握不正常井出现的规律,及时发现不正常井;功图解释与现场实际诊断相结合,提高修前诊断符合率;并采取有效的处理措施,提高不正常井处理成功率,提高油井的正常生产时率,减少作业费用,达到增产创效的目的。

  1 不正常井现场诊断

  由于管柱、泵工作不正常造成单井产能未充分发挥的生产井视为不正常井。不正常井包括泵漏、卡泵、断脱、管漏等。发现不正常井后,通过功图与现场实际诊断相结合,正确区分泵漏、卡泵、上刮下碰、断脱和管漏井,是减少误洗、误修井,提高修井诊断符合率和不正常井处理成功率的关键。现场诊断方法:

  1.1泵漏失井

  (1)固定凡尔漏失:计量产量下降,井口光杆发黑,盘根漏。憋压时,压力表指针上冲程压力上升,下冲程压力下降,漏失严重时下冲程时压力表指针归零,压力表指针摆动明显,停机时稳不住压。打开取样阀观察,上冲程排液,下冲程无液体排出或出液很少。

  (2)游动凡尔漏失:产量下降,井口光杆发黑,盘根漏。憋压时,压力表指针下冲程压力上升,上冲程压力在下冲程压力上升的基础上向下波动,漏失严重时上冲程时压力表指针归零。压力表指针摆动明显,起压速度慢,停机时能稳住压。打开取样阀观察上冲程不出液或出液很少,下冲程出液。

  (3)双失灵:产量下降幅度较大,井口光杆发黑且微热。憋压上、下冲程时压力表指针摆动不明显,停抽后稳不住压。将憋压阀打开,利用塑料袋蒙住阀口,观察憋压阀口气体的呼吸情况,驴头在上下冲程过程中吸气,而且吸气的幅度较大。碰泵时手模井口,抽油机在运行到下死点时,手会感到强烈震动

  1.2断脱井

  (1)底部断脱井:不出油,井口光杆微热,井口无倒罐现象。憋压:下冲程时压力表指针有所上升,上冲程压力表指针降至起始压力,几个冲程后,压力表指针的摆动基本与第一个冲程相同。将憋压阀打开,利用塑料袋蒙住阀口,观察憋压阀口气体的呼吸情况,底部断脱井多数在下冲程过程中呼气,上冲程过程中吸气,但呼吸的幅度不大。碰泵时手摸井口,断脱井因驴头只承受断杆在液体中的载荷,下冲程时,断杆之间相互碰撞,杆柱会发生弯曲起到减震作用,因此在碰泵时,手不会感到很强烈的震动,光杆到底时,有向上反弹现象。

  (2)上部断脱井:计量不出油,井口光杆微热,井口无倒罐现象,转光杆时无反弹现象,驴头上、下行负载很小,抽油机停不到下死点。碰泵时手摸井口,基本没有震动。

  1.3管漏井现场诊断

  (1)管漏井:计量不出油,盘根漏,井口光杆较热,发生倒罐。计量间掺输管线流水声较大,单井掺输压力下降或归零。无外套闸门的,套管返液。长时间管漏的掺输流程井,套管返出热水。憋压时,上下冲程均不起压。

  (2)井口密封胶圈漏:轻微漏失时,测图正常,液面上升,速度较慢,计量产量下降,憋压上下冲程都起压,但稳不住压,套管内壁有漏失声音;严重漏失,计量无产量,液面上升较快,套管内壁有较大漏失声,套管内壁有液体流下。

  1.4卡泵井现场诊断

  (1)蜡卡井:计量产量下降,抽油机上行速度明显减慢,电机声音明显增大;下行时,悬绳器、毛辫子有松弛现象,光杆下行缓慢,并且匀速。

  (2)砂卡井:光杆无法上行或上行速度很慢,光杆下行一段距离后不再下行,下行时悬绳器、毛辫子有松弛现象,光杆下行缓慢,转动光杆困难,活塞卡死在工作筒时,上冲程电流急剧增大,电机响动异常,上冲程过程中停井时,驴头会迅速被拉向下死点,而且迅速剧烈的摆动。

  (3)垢卡井:抽油机上行速度明显减慢,电机声音明显增大;下行时,悬绳器、毛辫子有松弛现象,光杆下行缓慢,并且一钝一钝。

  (4)刮碰卡井:抽油机上行到某一部位用手摸井口感觉嘎登一声;下行时,抽油机运行到这一部位再不下行。

  2 不正常井的处理方法

  2.1游动凡尔漏失井的处理

  停抽,用掺输水自洗30分钟后,将生产闸门关死,进行开抽憋泵处理,憋泵从下死点往上死点慢慢行,最后停到上死点,憋泵时压力表指针一般要达到4—5兆帕,憋泵2—3分种,憋压正常后连续计量产量。憋压不起井,进行泵罐热洗,洗井时先采取小排量的洗井方式。在起压后,将活塞提出工作筒开抽大排量洗井,使两个游动凡尔球座上的蜡及脏物能随着水流返到回油管线,摸回油管线温度与罐车温度基本一致时,调好防冲距再继续打水5-10方。

  2.2固漏井的处理

  先采取轻微碰泵的方式,即悬绳器上的方卡子与悬绳器若即若离,毛辫子稍有松弛但不弯曲,微碰15次左右,再实碰10次左右,碰泵时将生产闸门关上,碰泵过程中观察压力表指针的变化,随着碰泵次数增加,憋压数据正常,表示碰泵操作有效。碰泵、憋压无效后,进行泵罐热洗,在洗井过程中,先轻微碰泵,边碰边洗,待温度返到井口后再进行碰泵洗井,这时,洗井排量也要相应加大

  2.3双漏井的处理

  首先进行自洗碰泵,无效后用泵罐热洗,加大洗井用水量,用25—30方,洗井时一般采取先小排量后大排量的洗井方式。在洗井过程中,先小排量洗井用水10方,井口返液后碰泵,大排量继续打水5方后,将活塞提出工作筒,大排量打水10方,调好防冲距继续打水5方。

  2.4上部断脱井的处理

  上部断脱,首先用掺输水自洗15分种,把上部油及蜡烫化,使光杆顺利到达断脱位置,如果插扦说明油杆断。油杆脱时对扣处理,先把盘根盒松开几扣,三个人用48管钳子顺时针旋转,管钳子要咬在盘根盒上方10厘米处,吃上劲后,要同步破劲,以免管钳子飞出伤人,开抽观察抽油机负荷,抽油机正常负荷时,调好防冲距开抽3—4冲程,落泵再重新上扣,以免对扣处丝扣没有完全上满。

  3 实施效果及效益评价

  2009年共维护性洗井902井次,2008年共维护性洗井1035井次,对比下降133井次;2009年共发生不正常井516井次,2008年共发生不正常井577井次,2009年比2008年少出现不正常井61井次,对比折算少作业25 井次,每井次作业费按1.82万元计算,创效益46.25万元。

  2009年折算少作业25井次,每天影响2吨作业时间按照3天计算,每口井少影响油6吨,25口井合计少影响150吨,每吨原油按2100元计算,创效益31.5万元。

  以上二项累计创效益77.75万元。

  4 下步研究方向

  4.1针对频繁不正常井,分析研究原因建立档案,然后有针对性的进行治理。对于出沙井,特别是结垢严重井,积极取全取准修井作业结垢资料样品,为十防工具的使用和酸化等进攻性措施提供可靠的依据。

  4.2研究井口扫线流程简易装置

  针对环状生产形势,由于多口井串联,受产量和含水等因素的影响,经常造成管线不畅通现象的发生。对此研究出简易扫线装置,能在油水间进行快速连接的一套设备,在体积小重量轻的条件下,用于处理管线不畅临时用具,减少停井时间,进而减少卡泵井发生的频率。



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